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平顶山某矿业原浮选流程为1次粗选,2次扫选,2次精选,由于浮选机使用老机型,生产中存在许多问题,为此进行了GF/KYF浮选机联合机组替换老机型的设备制造,改造后生产指标大幅提高,达到了改造的预期目的。
原浮选流程存在哪些问题?
(1)老机型浮选机叶轮、定子使用寿命短,设备维护周期短。
(2)处理较低的原矿品位矿石,药剂单耗大,不易操作。
(3)应用中随着老机型浮选机叶轮、定子的磨损,后期吸气量不能满足工艺要求,影响生产指标的提高。
(4)老机型浮选机间隔箱的闸门为手动操作,不易控制泡沫层及刮量。
(5)老机型浮选机与其他浮选机相比,由于设备落后,需要操作人员较多,浪费大量的人力物力。
解决以上问题有哪些改造措施?
经过多方面比较,选用GF/KYF-40联合机组。将XCF浮选机原来的方型槽改为和KYF浮选机相同的U形槽,为了配合KYF浮选机的进气管道,将GF的横梁也进行了改动。
改造措施后有哪些效果?
(1)GF浮选机在运转中液面平稳,叶轮直径小,周速低,使矿浆离开叶轮的速度降低,同时又配以折角叶片定子,使离开定子的矿浆呈径向,槽内矿浆无旋转现象,分选区和液面相当平稳,无翻花且分选效率高。
(2)该机槽内矿粒悬浮状态好,气泡能均匀地分布于槽内矿浆中,有利于提高矿物的回收率。
(3)降低了运转功耗,比同规格的同类浮选机节省功耗15-20个百分点,易损件寿命长。
(4)在原矿品位和回收率在基本相当的情况下,精矿品位提高了0.32个百分点,台效大幅增加。
(5)电单耗由原来的5.79kwh/t降低为5.08kwh/t,电单耗降低了12.26个百分点,每年可减少大量能耗。
平顶山某矿业浮选机由原来老机型改造为GF/KYF型浮选机组后,叶轮定子使用寿命延长,大大延长了维护周期,减小了现场的维护量,且实现了液面自动控制,稳定了浮选指标,增加了台效,实现了节能降耗,经济效益显著。